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節(jié)能降碳改造案例之九

2023-08-15 14:45:51 作者:李偉 來源:《中國石油和化工》雜志社
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  山東?;葔A樹脂有限公司(簡稱“?;葔A”)位于山東省濰坊市,擁有30萬噸/年燒堿生產(chǎn)能力,采用離子膜法生產(chǎn)工藝。公司現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線,設(shè)計年產(chǎn)能分別為10萬噸和20萬噸(折100%燒堿),配套鹽水精制、電解、氯氫干燥處理、鹽酸合成(年產(chǎn)50萬噸)、氯氣液化和充裝等工序。公司采用DCS、先進控制、PI實時數(shù)據(jù)庫和MES系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了信息集成和資源共享ERP管理系統(tǒng)。

  ?;葔A深耕燒堿生產(chǎn)近20年。?;葔A燒堿單位產(chǎn)品綜合能耗指標從建廠之初的360千克標準煤/噸下降到310千克標準煤/噸,降幅達14%,在行業(yè)中屬于先進水平。

  ?;葔A30萬噸/年燒堿裝置節(jié)能降碳措施主要從管理和技術(shù)改造兩方面發(fā)力。

  (一)管理提升助力節(jié)能

  1.智能化改造

  ?;葔A依托山東?;瘓F“數(shù)字化、智能化工廠”建設(shè),以智能化為目標,持續(xù)推進生產(chǎn)、銷售、安全、環(huán)保等數(shù)字化轉(zhuǎn)型,打造智慧化工廠,實現(xiàn)一體化智慧運營。

  2.優(yōu)化運行

  ?;葔A受疫情等不可控因素影響生產(chǎn)負荷波動較大,公用工程系統(tǒng)負荷優(yōu)化難度大,對降本增效工作形成制約。對此,公司通過成立由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭、各生產(chǎn)車間配合的生產(chǎn)優(yōu)化小組,對公用工程大型機組運行情況進行了優(yōu)化,取得了顯著的降耗成果。小組成員抓住生產(chǎn)負荷調(diào)整的機會,對生產(chǎn)設(shè)備進行了見縫插針式消缺,提高了生產(chǎn)裝置穩(wěn)定性。

  為應(yīng)對離子膜周期性性能衰減導(dǎo)致的電耗升高,組織制定了《直流電消耗指標控制實施方案》,通過差別化調(diào)整電解槽電流、提高槽溫、確保原鹽質(zhì)量等措施,實現(xiàn)直流電耗升高趨勢穩(wěn)步下降。

  3. 優(yōu)化操作

  ?;葔A對“卡邊操作”進行了大膽的實驗和改進,對標燒堿行業(yè)理論數(shù)值,推動32%燒堿產(chǎn)品由32.2%±0.2%的“卡邊操作法”向32.1%±0.05%的“極限操作法”延伸。他們充分發(fā)揮在線堿液濃度分析儀“眼睛”的作用,不斷尋找影響燒堿濃度的因素,成功將32%成品燒堿的濃度控制在32.0%~32.01%,完成了堿液濃度指標從“卡邊操作”到“極限操作”的挑戰(zhàn),取得了較好的節(jié)能降耗效果。

  (二)技術(shù)改造助力節(jié)能

  1.采用零極距電解槽技術(shù)降低直流電耗

  主要設(shè)備電解槽采用日本旭化成“高電流密度自然循環(huán)技術(shù)”。2012年至2014年,公司通過增加電解槽彈性網(wǎng)和更換陰極極網(wǎng)的方式進行了零極距改造,改造后電解槽直流電耗大幅降低,綜合電耗降低110千瓦時/噸。

  2.采用三效蒸發(fā)技術(shù)降低50%燒堿蒸發(fā)裝置蒸汽消耗

  現(xiàn)有年產(chǎn)6萬噸(折100%燒堿)50%燒堿蒸發(fā)生產(chǎn)線一條,2015年已由雙效蒸發(fā)改造為三效蒸發(fā)濃縮工藝。公司采用目前比較先進的三效蒸發(fā)技術(shù),在原來雙效蒸發(fā)基礎(chǔ)上進行升級改造,增加三效蒸發(fā)器使熱能得到充分利用,進一步降低蒸汽消耗,噸燒堿節(jié)約蒸汽200千克。

  3.余熱利用降低蒸汽消耗

  多舉措對余熱進行回收利用降低蒸汽單耗:利用氯化氫合成余熱對鹽水進行提溫;利用電解槽高溫濕氯氣余熱改造項目對濕氯氣熱量進行利用,降低一次鹽水加熱用蒸汽,年節(jié)約蒸汽7000噸;針對地下水停用后冬季水庫水溫過低,導(dǎo)致補充蒸汽量較大的情況,公司將脫硝系統(tǒng)余熱進行回收利用。該項目投用后蒸汽消耗大幅度降低,年節(jié)約蒸汽5000噸。

  4.利用合同能源管理模式降低動力電耗

  公司采用合同能源管理模式對2臺循環(huán)水泵進行節(jié)能改造,改造后節(jié)電率達16.5%,年節(jié)電200萬千瓦時;降低電耗的同時提高了循環(huán)水泵的工況,夏季循環(huán)水泵由“開三備一”改為“開二備一”,年節(jié)電100萬千瓦時。

  (三)新技術(shù)應(yīng)用助力節(jié)能

  公司采用新型膜極距離子膜電解槽技術(shù)(JHM-1A膜極距離子膜電解槽),該技術(shù)通過增大電解槽有效面積(由2.7平方米增加至3.3平方米),使電解槽導(dǎo)電面積增大,槽電壓可大幅度降低,從而直流電耗下降。

  目前,公司電解槽已經(jīng)進入更新周期。為此公司緊跟電解槽技術(shù)進步,對二期5臺電解槽進行整體更新,選用新型膜極距離子膜電解槽。改造后,直流電耗會得到相應(yīng)優(yōu)化。

  按改造5臺電解槽,共計710片單元計算,直流電耗較現(xiàn)型號新槽可降低155千瓦時/噸,有較大的產(chǎn)能和降耗優(yōu)勢。該方案一次投資大,但將取得長期的安全運行和節(jié)能降耗效果。

  (李偉)